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304不锈钢断裂分析

发布时间:2020/06/04 点击量:
        本文从304不锈钢探棒断裂的情况开始,分析了不锈钢探棒的失效机理。探针棒断裂的主要原因是基材本身的质量差(热处理工艺不当),其次是焊接热。
 
图1.探头轴的断裂位置
 
1.案例背景:
304不锈钢探棒在输油管道中投入使用1个月后,它在法兰连接附近的焊接区断裂。探杆的直径为Φ16×3mm,输油管道的外径为Φ406mm,流速约为3m/s,使用温度为300℃。
 
2.简要分析方法:
观察断口形态,观察分析发现,探杆的断口形态是典型的疲劳断口形态,疲劳源位于管壁外。港口有大量的劈裂面,并且有大量的平行排列的小疲劳条纹,断裂模式属于劈裂断裂。分析了裂纹附近的组织形态,发现母材和焊接区域附近的组织均为奥氏体+沿变形方向带状分布的δ铁素体+沿晶界分布的碳化物。可以得出结论,探棒在焊接前没有得到有效的热处理,并且高温δ铁素体和晶界碳化物的存在会降低其机械性能。
 
图2.裂缝的宏观外观(微小区域)
 
图3.典型晶界弱化的SEM照片
3、结果与讨论:
探针杆的断裂位置位于焊缝的根部,在应力集中区域,断裂模式属于大应力作用下的单源疲劳断裂。焊接前的原料热处理工序存在缺陷,无法进行有效的热处理。高温δ铁素体和晶界碳化物的存在会导致其机械性能显着降低,抗疲劳性下降,并大大缩短产品的使用寿命。
4、建议:
从以上分析可以看出,探针棒基体的热处理工艺不当,因此委托单位应当对供应商提供的原材料进行现场检查,以去除不合格的原材料,或者进行处理。焊接前进行适当的热处理工艺,可消除δ铁素体的高温体和晶界碳化物。